作者:flotation 发布时间:2021-12-14
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在中国,浮选被证明适用于大多数磷矿。然而,由于泡沫产物的比例普遍较高,目前单纯的磷矿技术正面临着成本高的挑战。
因此,一种新的重选浮选联合工艺出现,用于从选矿厂的沉积磷矿中回收磷。在这个过程中,磷矿首先通过重选回收,重选尾矿直接成为浮选的进料。浮选精矿与重力精矿混合,然后进行反浮选。
在过去的实验中,品位为 30.41% P 2 O 5 的精矿以 91.5% 的回收率实现回收。与传统的浮选回收率 86.1%相比,发现通过重选螺旋分离预回收磷矿可以减少浮选药剂消耗,提高总体磷矿回收率。
在2014年的实际工艺应用中,选矿回收率约为69%,试剂成本为14.6元/1吨精矿,原矿成本为209元。对实际工艺、常规工艺和新工艺的成本进行了比较。与实际工艺相比,新工艺生产1吨精矿的原矿成本减少38.8元。但试剂成本仅增加7.5元/1吨精矿。净收益为 31.3 元/1 吨精矿,并将利润提高 39%,而常规工艺成本高于实际工艺。也就是说,流程中重选的使用实现了成本节约。净收益为 31.3 元/1 吨精矿,利润提高 39%,而传统工艺比实际生产 1 吨精矿的工艺成本高 10.8 元。